進(jìn)入二季度,龍鋼公司煉鐵廠緊扣“提質(zhì)增效、升級轉(zhuǎn)型、綠色智能”三大主題,大力推進(jìn)設(shè)備自動化、智能化系統(tǒng)改造升級,堅(jiān)持以“智”攻堅(jiān)、以“行”克難,全力提升企業(yè)安全本質(zhì)化水平。
“數(shù)字化+”數(shù)據(jù)賦能更精準(zhǔn)
據(jù)了解,因早期設(shè)計(jì)缺陷,該單位槽下給料機(jī)的啟停信息、重量信號等環(huán)保歷史數(shù)據(jù),在工控機(jī)畫面及數(shù)據(jù)庫中未設(shè)置存儲功能,造成人員無法查詢歷史信息和完成特定功能操作。
為解決這一問題,王軍工作室電氣技術(shù)人員發(fā)揮專業(yè)特長,利用C#高級編程語言的泛型優(yōu)點(diǎn)和特性,通過類庫程序和PLC通訊,編程制作工控機(jī)專用桌面程序,順利解決了上述問題。改造后,當(dāng)槽下設(shè)備啟動和停止時(shí),自動插入字段,便可長期保存?zhèn)淞蠑?shù)據(jù),并可進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)隨時(shí)查詢,進(jìn)一步推動了安全環(huán)保工作長期穩(wěn)順。
“互聯(lián)網(wǎng)+”集中監(jiān)控全覆蓋
改造前,該單位1#-4#高爐煤氣集中監(jiān)控僅能在專業(yè)科室煤氣專業(yè)組進(jìn)行查看,其余相關(guān)崗位無法掌握本區(qū)域?qū)崟r(shí)煤氣濃度情況,造成工作調(diào)度滯后,不利于工作效率提升。
針對以上問題,王軍工作室電氣技術(shù)人員通過巧借WINCC軟件的WEB發(fā)布技術(shù),并對集中監(jiān)控上位機(jī)地址、程序進(jìn)行修改,將該系統(tǒng)監(jiān)控畫面發(fā)布在內(nèi)部局域網(wǎng)上等措施,一舉實(shí)現(xiàn)了集中監(jiān)控全覆蓋效果。改造后,崗位人員只需輸入網(wǎng)址,便可直接在瀏覽器中查看,有效提高了高爐煤氣集中監(jiān)控的安全系數(shù)。
“自動化+”安全聯(lián)鎖促生產(chǎn)
高爐是一個(gè)高壓高溫的容器,當(dāng)爐頂出現(xiàn)異常高壓時(shí),如不能及時(shí)泄壓,容易發(fā)生重大安全事故。在實(shí)際生產(chǎn)中,若高爐主控室畫面顯示油缸關(guān)閉信號時(shí),但實(shí)際存在偏差,可能造成高爐噴料等事故,存在較大安全隱患。
為確保安全生產(chǎn),該單位工藝技術(shù)人員與電氣人員強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,決定搶抓高爐檢修時(shí)機(jī),通過完善聯(lián)鎖程序及控制畫面,設(shè)置聯(lián)鎖投入、切除和壓力動作值設(shè)置等功能,加裝強(qiáng)制關(guān)閉操作按鈕,有效消除了安全隱患。改造后,當(dāng)出現(xiàn)危險(xiǎn)壓力時(shí),爐頂大放散閥將自動打開,確保人員和設(shè)備安全;當(dāng)正常生產(chǎn)中,爐頂大放散閥門關(guān)閉不嚴(yán),操作人員可利用強(qiáng)制按鈕進(jìn)行微調(diào),確保了生產(chǎn)閥門關(guān)閉可靠,大幅降低了設(shè)備事故率,保障了安全生產(chǎn)。
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