近年來,公司秉持節(jié)能減排理念,積極探索研究,從管理、結(jié)構(gòu)及技術(shù)等方面多點發(fā)力,以設(shè)備運(yùn)行方式優(yōu)化及設(shè)備本質(zhì)化提升為切入點,開展除塵系統(tǒng)電耗攻關(guān),成效顯著。2023年,除塵設(shè)備能耗指標(biāo)下降明顯,鐵前除塵風(fēng)機(jī)電耗較2022年下降2kWh/t鐵以上。
以嚴(yán)格化運(yùn)行管控為途徑,提升用能過程精細(xì)化。為促進(jìn)環(huán)保與節(jié)能平衡,公司對每臺除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)行運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化,通過對不同工況下的風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行對比分析,確定風(fēng)機(jī)最佳運(yùn)行狀態(tài),在確保環(huán)保數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo)的前提下進(jìn)行節(jié)能改進(jìn),先后對11臺除塵風(fēng)機(jī)的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,系統(tǒng)用電消耗指標(biāo)明顯降低。針對除塵風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中實際工況,對風(fēng)機(jī)的調(diào)整策略,信息溝通流程進(jìn)行優(yōu)化,合理制定操作規(guī)范,提高工作效率,促進(jìn)用能過程精細(xì)化。
以合理化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)為抓手,減少運(yùn)行過程無用化。針對工藝變化導(dǎo)致的除塵系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的變化,公司積極進(jìn)行相關(guān)管道優(yōu)化改造,利用富余風(fēng)量進(jìn)行揚(yáng)塵點處理,減少設(shè)備運(yùn)行的無用化能耗。煉鋼二區(qū)混鐵爐除塵,工藝變化后除塵原點減少,風(fēng)機(jī)僅實現(xiàn)降頻運(yùn)行,通過管道改造,實現(xiàn)相關(guān)風(fēng)機(jī)的停用,目前已通過管道優(yōu)化實現(xiàn)3臺除塵風(fēng)機(jī)的停運(yùn)。與此同時,對除塵管道進(jìn)行改造,有效減少流體阻力,降低風(fēng)阻,提高風(fēng)機(jī)工作效率。
以高效化設(shè)備改造為手段,實現(xiàn)運(yùn)行過程節(jié)能化。為實現(xiàn)除塵風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程更加節(jié)能高效化,公司采用先進(jìn)成熟的技術(shù)進(jìn)行設(shè)備本質(zhì)化提升,對風(fēng)機(jī)進(jìn)行高效節(jié)能改造,每臺風(fēng)機(jī)采用“量體裁衣”式的定制化設(shè)計,對風(fēng)機(jī)設(shè)備及配套部件進(jìn)行改造,提高風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率,降低運(yùn)行電耗。目前,公司已完成3#高爐爐前爐后、400m2燒結(jié)機(jī)尾除塵風(fēng)機(jī)節(jié)能改造,節(jié)電率均在15%以上。同時,積極進(jìn)行合理化利舊改造,利用停用變頻器完成對3#、4#高爐爐后除塵風(fēng)機(jī)的變頻改造,日節(jié)約電量0.8萬kWh以上。
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