面對鋼鐵行業(yè)的“寒冬”,能源管控中心環(huán)保戰(zhàn)線干部職工以“求生存”的底線思維做好降本工作,以降本、提質(zhì)、增效為導(dǎo)向,持續(xù)將精益管理融入生產(chǎn)經(jīng)營全過程中,用出色的工作業(yè)績,交出降本增效“精益答卷”。
層層傳導(dǎo) 精益管理強(qiáng)作風(fēng)
推行精益管理,就是向管理要效益。該單位立足精益管理工作定位,從干部履職、職工素質(zhì)提升、設(shè)備管理、成本管控、工藝優(yōu)化等方面入手,通過修訂《環(huán)保信息傳遞流程》《環(huán)保數(shù)據(jù)控制措施》等,完善信息傳遞流程及干部到位機(jī)制,實(shí)現(xiàn)信息快速處置,確保環(huán)保設(shè)備同步運(yùn)行率100%。同時,對主抽風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、除塵風(fēng)機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備啟動條件重新梳理,建立故障查詢手冊,制定教培計劃,不斷規(guī)范工作流程、優(yōu)化配置,以細(xì)上加細(xì)、實(shí)上加實(shí)的態(tài)度和措施,實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)管理到“精益管理”的轉(zhuǎn)變,為環(huán)保零事件目標(biāo)實(shí)現(xiàn)奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。
主動出擊 工藝優(yōu)化提指標(biāo)
基礎(chǔ)工藝研究是實(shí)現(xiàn)極致能效的重要突破口。該單位主動出擊,將工藝參數(shù)控制標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化提升作為環(huán)保設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的有效手段和重要途徑,從源頭發(fā)力、從點(diǎn)面提升,不斷降低成本。
為探索脫硫系統(tǒng)噸礦電耗最低、指標(biāo)最優(yōu)的運(yùn)行模式,該單位技術(shù)人員通過現(xiàn)場工藝研究并專題分析,制定詳細(xì)攻關(guān)方案,協(xié)調(diào)指導(dǎo)崗位主操不斷調(diào)整引風(fēng)機(jī)開度及循環(huán)風(fēng)擋開度,尋求最佳開度值,不斷降低引風(fēng)機(jī)電流和用電量。同時,利用系統(tǒng)檢修對265m2燒結(jié)脫硫吸附塔氣室及煙道換熱器進(jìn)行積灰清理,通過減小系統(tǒng)阻力降低電耗。據(jù)悉,10月份,通過工藝優(yōu)化降低脫硫噸礦電耗,創(chuàng)效約74萬元。
師徒攜手 躬耕一線創(chuàng)效益
師傅傳幫帶,徒弟跟學(xué)練,巧干提效率。該單位高度重視青年職工培訓(xùn)工作,充分發(fā)揮技能大師工作室作用,形成“樹立一個、培養(yǎng)一批、帶動一片”的效應(yīng)。
以工作室為平臺,全國鋼鐵行業(yè)技術(shù)能手、鉗工責(zé)任技師趙忠峰帶領(lǐng)徒弟圍繞穩(wěn)定生產(chǎn)、節(jié)能降耗、創(chuàng)新創(chuàng)效等開展技術(shù)攻關(guān),累計解決燒結(jié)脫硫稀釋風(fēng)機(jī)振動大、燒結(jié)脫硫增壓風(fēng)機(jī)冷油器故障、煉鐵廠高鎂灰破碎機(jī)振動故障等多項生產(chǎn)難題。其中煉鐵廠高鎂灰破碎機(jī)振動故障原因?yàn)檗D(zhuǎn)子磨損,趙忠峰利用三點(diǎn)平衡法,將破碎機(jī)振動降至2.2mm/s,節(jié)省外委費(fèi)用80余萬元。在他帶領(lǐng)下,各基層班組大力推行師徒結(jié)對機(jī)制,以業(yè)務(wù)培訓(xùn)、實(shí)操演練、技術(shù)比武等活動為載體,從專業(yè)知識、標(biāo)準(zhǔn)化操作、故障處理等方面進(jìn)行一對一現(xiàn)場教學(xué),實(shí)現(xiàn)全員技能水平大幅提升,為解決生產(chǎn)難題、完成創(chuàng)效目標(biāo)提供了有力保障。
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