為進一步提高軋機裝配質(zhì)量,2月份,軋鋼廠生產(chǎn)準(zhǔn)備作業(yè)區(qū)引導(dǎo)一線員工立足崗位,在機加和裝配工序系統(tǒng)實施多項優(yōu)化改造,提質(zhì)增效顯著。
精研細創(chuàng)加工方法 尼龍板保強度促生產(chǎn)
改造前,短應(yīng)力軋機底座尼龍板在更換時需進行配合鉆擴孔,由于尼龍板硬度低,無法利用鉆頭切削倒角自主定位,易造成與底孔不同心,出現(xiàn)U型沉孔現(xiàn)象,降低尼龍板強度和使用壽命。針對此問題,經(jīng)技術(shù)人員研究,決定設(shè)計階梯鉆,利用階梯鉆的無刃小端進行定位,大端進行擴鉆沉孔。改造后,不僅杜絕了U型沉孔現(xiàn)象,改善了尼龍板強度,而且避免了尼龍板異常斷裂造成的零部件損壞,可節(jié)約維修人工費用3萬余元。
精準(zhǔn)改造調(diào)節(jié)螺桿 減少旋轉(zhuǎn)力矩降成本
改造前,棒二軋機導(dǎo)衛(wèi)梁上下調(diào)節(jié)螺栓原設(shè)計為M30螺桿,由于旋合長度較長,螺桿銹蝕膠合后,恢復(fù)需要的旋轉(zhuǎn)力矩非常大,難以修復(fù),往往只能更換螺桿組件全套。為解決這一難題,經(jīng)技術(shù)人員研究,決定將導(dǎo)衛(wèi)梁上下調(diào)節(jié)螺栓精準(zhǔn)改造為M24螺桿,同時使用標(biāo)準(zhǔn)螺母進行安裝,改造后,縮短了螺桿銹蝕膠合狀態(tài)下恢復(fù)調(diào)整所需的旋轉(zhuǎn)力矩,對在線運行軋機提供了強有力保障,同時節(jié)約備件費用5000余元。
精細測量精準(zhǔn)加工 巧加裝配余量保精度
改造前,350型短應(yīng)力軋機原設(shè)計拉桿裝配軸向約0.1毫米,軋機調(diào)整時力矩較小,易造成軋機軸向間隙過大,不耐用,無形中增加了備件消耗。針對此問題,經(jīng)技術(shù)人員研究討論,決定精細測量,配制銅套對拉桿裝配采用約0.2毫米的壓合量。改造后,提升了軋機使用壽命,減少了人員勞動強度,同時年創(chuàng)效4萬余元。
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