近期,軋鋼廠持續(xù)開展“我為企業(yè)降本增效獻一計、出一策、干一事”和崗位創(chuàng)新創(chuàng)效活動,從生產操作技能、修舊利廢、生產能耗等環(huán)節(jié)深挖內潛,多角度控成本,全方位創(chuàng)效益,助推降本增效工作深入開展。
巧改齊頭輥道降成本增效益
日常生產中鋼材上冷床溫度為870℃左右,鋼材到達齊頭輥道處時溫度達380℃左右,由于齊頭輥道干油智能潤滑系統(tǒng)干油分配器距離鋼材較近,長時間受高溫輻射,易造成齊頭輥道干油分配器閥芯卡阻,導致齊頭輥道軸承缺油抱死,影響生產。針對這一問題,經技術人員討論研究,決定將齊頭輥道的干油分配器下移1500毫米,以減少鋼材上冷床后對分配器的熱輻射,降低干油分配器環(huán)境溫度,防止干油分配器閥芯卡阻,確保油管潤滑油定時定點供應,齊頭輥道軸承正常運轉。改造后,月可節(jié)約備件費用1300元,年綜合創(chuàng)效1.5萬元。
巧裝加固裝置保安全降成本
該單位棒材二線冷床移缸小車因動作頻繁,導致油缸銷軸對銷孔造成不同程度的磨損,嚴重時銷軸發(fā)生斷裂,直接影響生產。加之前期安裝時油缸位置距離地面較高,處理時維修難度大、耗時長。針對這一問題,經技術人員現場觀察,決定對其進行改造,通過加工兩片一定尺寸的擋片對油缸銷軸兩端進行固定,有效避免了移鋼小車架子磨損,提高設備使用壽命。改造后,上線使用效果良好,不僅降低了人員維修強度,而且年節(jié)約備件費用24萬元。
優(yōu)化生產過程穩(wěn)生產提指標
該單位棒材二線在軋制φ22規(guī)格時,由于軋制過程中實際控制負偏差低于鋼坯定重優(yōu)化負偏差,直接影響成材率。為解決這一問題,該單位技術人員通過查找影響負偏差提升的關鍵點,從細節(jié)出發(fā),嚴格控制出爐鋼坯溫度差,減少對負偏差調整的影響,同時消除精軋軋輥南北側的彈跳差,確保成品南北線尺寸的一致性,通過優(yōu)化生產過程,加大對各軋輥過鋼量的控制,實現軋制φ22規(guī)格負偏差較原先提升0.07%,提質增效顯著。
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