近期,軋鋼廠棒材一線以提質(zhì)增效為切入點(diǎn),立足崗位、開拓創(chuàng)新,牢牢抓住效益增長點(diǎn),持續(xù)開展技術(shù)改造,為后續(xù)生產(chǎn)順行做好強(qiáng)有力設(shè)備基礎(chǔ)保障。
A冷剪電控線路優(yōu)化解難題
棒材一線A冷剪軟啟動(dòng)器由于無電機(jī)缺相、過載、欠電壓等保護(hù)功能,運(yùn)行過程中易出現(xiàn)故障,導(dǎo)致主電源開關(guān)跳閘,影響生產(chǎn)且故障原因難排查。針對這一難題,該單位技術(shù)人員決定將原始軟啟動(dòng)器更換為JZBCK-II 系列軟啟動(dòng)器,同時(shí)重新設(shè)計(jì)控制原理,布置控制線路,調(diào)試后投入運(yùn)行,運(yùn)行效果良好。改造后,該裝置可實(shí)時(shí)監(jiān)測A冷剪電機(jī)運(yùn)行情況,出現(xiàn)故障可快速排查處理,恢復(fù)生產(chǎn)。經(jīng)計(jì)算,此項(xiàng)改造年綜合創(chuàng)效5萬余元。
快速輥道程序線路優(yōu)化創(chuàng)效益
棒材一線快速輥道存在功能設(shè)計(jì)與PLC程序復(fù)雜繁瑣、圖紙與現(xiàn)狀不符、操作臺(tái)按鈕布局不合理等問題,不方便人員操作,不利于故障排查。針對此問題,該單位技術(shù)人員經(jīng)現(xiàn)場勘查后決定根據(jù)實(shí)際操作流程重新編寫程序、設(shè)計(jì)圖紙,合理布置操作臺(tái)按鈕及指示燈位置,并對所有線路進(jìn)行標(biāo)識。改造后,不僅方便崗位工操作,而且降低了設(shè)備故障率,年綜合創(chuàng)效7萬余元。
冷床精整區(qū)網(wǎng)絡(luò)改造破困局
棒材一線冷床精整區(qū)由于網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定導(dǎo)致冷床動(dòng)齒一步兩動(dòng),挑尾不正常,加上受冷剪主電機(jī)突然停止運(yùn)行,冷剪軟起頻繁起動(dòng),易造成設(shè)備損壞,且影響鋼材收集。針對這一問題,該單位技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,重新規(guī)劃冷床精整區(qū)網(wǎng)絡(luò)走向,更換光纖、DP網(wǎng)線,并對DP網(wǎng)線穿蛇形管,做接地防干擾措施。改造后,未出現(xiàn)以上網(wǎng)絡(luò)故障,年節(jié)約誤機(jī)10小時(shí),綜合創(chuàng)效75萬余元。
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